近年来,沧州炼化针对S Zorb装置程控阀频繁故障这一顽疾,积极组织攻关,通过开展预防性维修、实施技术改造、强化运行管理等多项措施降低故障率。2019年至2021年,程控阀全年维修次数从54次降至9次,更换程控阀台数从29台降至1台。今年一季度,故障次数和更换台数均为零。程控阀故障率的有效降低,在稳定装置运行的同时,每年可节约生产成本350万元。
程控阀在S Zorb装置吸附剂运转过程中发挥着关键性作用,一旦发生卡涩、回讯异常、开关超时等问题,就会导致核心设备闭锁料斗停运,吸附剂循环中断,进而引发产品硫含量大大增加,严重影响经济效益。如果故障不能在短时间内消除,还会因产品不合格打循环增加运行成本,加大辛烷值损耗,吸附剂的损耗也随之增加。
为此,S Zorb装置所属运行部炼油二部和主管部门,以及机、电、仪等维保单位组成特护小组,对程控阀开展预防性维修。每天,相关人员在做好日常检查的同时,对31台程控阀门动作时间及运行趋势进行梳理,对故障趋势明显升高的阀门给予重点关注,并实施“特护”。对程控阀的风表、气源管线、电磁阀和回讯器等阀门附件进行检查,及时发现问题,消除故障苗头。
在管理上,他们把31台程控阀,根据功能、型号,以及实际运行状况,划分出ABC三类,分别采取不同的维护等级,定期更换部件和维护保养,提高了程控阀运行可靠性。
经过充分论证,有针对性地对程控阀结构进行改造,增加仪表净化风管线直径,增大净化风进入气缸的速度,在弹簧和净化风“双作用”下,缩短了程控阀的关闭时间,进而解决了阀门关闭不及时的问题。他们调整程控阀安装角度,给气缸增上支架,有效避免了气缸与阀体连接处发生形变导致卡涩的故障。
积极采取措施改善和优化运行环境,减少故障发生。尤其冬季,在闭锁料斗程控阀区域搭设围挡,防止大风、雨雪等恶劣天气侵蚀设备。采取增上保温、伴热等措施,减小热胀冷缩对程控阀运行的影响。同时,建立“特殊天气应急预案”和“突发故障应急处理机制”,做到有异常及时处理。
在日常操作管理方面,运行部加强培训,强化提升员工对闭锁料斗手动干预的操作技能,以保证回讯故障时闭锁料斗手动转剂,减少装置冲击。在日常操作中,严格控制料斗收料料位,防止吸附剂进入程控阀内,造成磨损和卡涩。 (张元旺)