6月份以来,沧州炼化储运部通过优化列车装车流程、完善操作方法、强化过程监控等措施,有效缓解库存压力,实现产品安全高效出厂。
今年,受市场因素影响,沧州炼化成品生产较长时间处于高位运行状态,加之安全、环保的条件限制,部分产成品储罐停用,装卸车时间受限,严重制约了生产经营节奏。为减缓库存压力,加快产品出厂,沧州炼化储运部从6月份开始强化内部管理,组织开展攻关,研究制定解决方案,从三方面入手提高装运效率。
一是完善操作流程。制定完善装车作业台账,精准掌控火车对车、洗车、装车等每个环节的作业时间及计划完成情况。下发《铁路槽车装车时间控制》工艺指令,将班组铁路装车作业时间分段统计,并作为“优化操作明星班组”评比的主要评比项,充分调动操作人员的工作积极性,提高工作效率。二是加强运力协调。动态掌握铁路方面拉车时段,槽车完成作业前及时与铁路联办人员沟通,异常情况立即向物流管理人员通报,避免由于沟通不及时而延时拉车。三是强化作业安全管理。对液化气装车实行特殊管理,从槽车进厂充装前验车,到车辆入厂车速、鹤管快速接头安装确认、充装过程检查等进行规范。槽车司机和操作人员全程监控各环节作业情况,做到有问题早发现、快解决,杜绝任何安全事件。 (王立梅)